京唐公司熱軋部勇于突破生產創出好水平
京唐公司熱軋部2月份生產創佳績,生產精品板帶鋼超計劃1.37萬噸,創歷年最好水平。綜合成材率超計劃0.04%,3.5mm以下薄規格超計劃1.27萬噸,推進產品超計劃2.12萬噸,2月份又實現高產。其中2250產線生產超計劃2.49萬噸,創歷史最好成績。
面對嚴峻的市場形勢,熱軋部干部職工用實際行動干出成績,用智慧創出佳績。1580產線職工付寶勝和管保偉等人組成課題攻關小組,致力于提高軋制節奏,降低能耗。他們研究集裝箱板、馬口鐵和車輪鋼等各鋼種的特性,結合粗軋設備釋放產線產能,在研究溫降模型后,他們與現場操作職工摸索了規律,經過反復推算,大膽打破常規,廣泛應用粗軋3+3技術提高軋制效率。2月份,1580產線粗軋使用3+3比例達84.91%,機時卷數29.39卷/小時,為產線帶來巨大的經濟效益。2250分廠充分發揮設備優勢,在提高設備功能精度上下功夫,提高產線設備運行的穩定性,在管線鋼比例大幅增加的情況下,機時卷數達到30.71卷/小時,比上月有所提高,促進了生產效率的提升。
在質量提升方面,熱軋部生產技術室高文剛、劉靖群、王俊銀等人在卷形質量上進行了深入研究,通過綜合研究側導板壓力、送輥輥形和行程優化等關鍵設備參數設定,找到減小塔形缺陷的方法,針對管線鋼等超硬品種,將SG2尾部短行程打開時序在原基礎上進行延遲,有效避免了因側導板壓力大使側導板夾持不住帶鋼導致塔形的情況,取得了明顯效果,2250產線2月份塔形數量較1月份呈下降趨勢,獲得用戶好評。
在保證產能和質量的同時,熱軋部還開展了“增收節支從我做起”活動,干部職工從身邊的工作做起,2250產線加熱爐區職工開展降低燃耗競賽,與軋線職工一起研究低溫軋制技術,在保證性能和穩定軋制的前提下,千方百計降低板坯出爐溫度,2月份產線能耗創出好水平。同時,2250產線職工開展技術攻關,在軋制厚規格時,利用中間坯厚度大和軋制節奏快的特點,研究了不剪切頭尾部直接軋制的技術,減少了切頭切尾量,有效提高了成材率,由于新技術的應用,2月份,2250產線成材率達到97.83%好水平,節約了加工費用,降低了生產成本。
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